“最后余下的吡咯粗品合并在一起上塔精馏了吧,这样,可以减少前后馏份的浪费,得到更多的产品。最新地址发送任意邮件到 ltx Sba@gmail.ㄈòМ 获取”几个通霄下来,得到的吡咯成品已有三点七吨,再一吨多一些就可以完成订单了。
王近之计算了一下,把以前几批的前后馏份合并,加上还没蒸的但已赶氨的粗品,总数还有三吨三,按正常收率,可以得到二吨左右,无论怎么算,都可以得到超过一吨三的成品的。
行百里者半九十,最后一批料了,虽然累,但还得盯着。王近之去值班室整理了一下床铺,备好了开水与方便面,计划晚上住那里,工人一有情况可以应急处理。
王近之彻夜难眠,工人却从没有叫过他一声,第二天一早,刚完成交接班,把蒸得的产品放到包装桶里称称量了一下,共得到产品一点六吨,虽然比预计中的两吨少了四百千克,可总算是完成任务了。
过了一小时,气相分析数据出来了,气相纯度与前面的产品一样,都是99.3%,外观色泽也没有差别。
放下的高沸有些多,并且很稠,绝对不会是料没蒸干净的原因,这预估中的四百千克的料哪里去了呢?王近之有些好奇但也没有深究,客户订单任务完成了嘛,收率比预计的低十个百分点算不了什么大事。
订单完成了,先寄出船前样等待客户的确认,虽然是航空快运,等到客户检测报告单出来,估计得二十天的时间,该把列管反应器拆下来好好地检查一下,并加上挡火板以免过热的情况再次发生。
拆下的结果让人大吃一惊,只一个月不到的时间,反应器有近四分之一的列管出现了严重的变型,扭曲得不成样子,最外层的被火直冲的部分列管部分出现裂缝,显然,反应过程中有一定量的原料从裂缝中漏泄了出去,这部分管道反应生成的产物焦化物偏高,最后几批料色泽偏黑、稠度偏高、收率偏低的原因就在这里。